鋼結(jié)構(gòu)件通過式拋丸機(jī)程序優(yōu)化降低拋丸能源消耗和涂裝成本!
青島華鑄環(huán)保科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)拋丸機(jī),,結(jié)構(gòu)件通過式拋丸機(jī),,通過式拋丸除銹機(jī)。本文主要通過對拋丸機(jī)電氣系統(tǒng)程序優(yōu)化,,實現(xiàn)工件尺寸與拋丸程序精準(zhǔn)化匹配,,有效降低了拋丸過程能源消耗和涂裝輔料消耗,節(jié)約了涂裝成本,,減少了粉塵等污染物的排放,。
1.目前國內(nèi)外同類先進(jìn)技術(shù)概況。
目前行業(yè)內(nèi)卡特,、神鋼等標(biāo)桿企業(yè)均采用單一模式進(jìn)行拋丸,,即不論結(jié)構(gòu)件長短,統(tǒng)一采用同一程序進(jìn)行拋丸,,此種拋丸方式存在兩個不足:
(1)結(jié)構(gòu)件進(jìn)出拋丸機(jī)前后封閉室的過程中,,拋頭進(jìn)料口已關(guān)閉,拋丸電機(jī)一直處于運行狀態(tài),造成電能浪費,。
(2)拋丸程序根據(jù)最長工件設(shè)定,,短工件拋丸時,工件未進(jìn)入拋丸區(qū)時,,拋頭和電機(jī)均處于空拋狀態(tài),,造成電能、丸粒浪費與設(shè)備磨損,。
2.精準(zhǔn)化拋丸的措施,。
精準(zhǔn)化拋丸即通過精準(zhǔn)匹配工件尺寸與拋丸程序,避免空拋,,減少能源,、丸粒浪費與設(shè)備損耗。
結(jié)構(gòu)件精準(zhǔn)化拋丸項目主要通過對不同長度結(jié)構(gòu)件拋丸程序進(jìn)行優(yōu)化,,減少拋丸前后等待時間內(nèi)拋頭電機(jī)的空轉(zhuǎn),,降低能源和輔料消耗。該項目主要從拋丸結(jié)構(gòu)件長度等級劃分,、拋丸程序優(yōu)化,、拋丸系統(tǒng)現(xiàn)場改造、拋丸電氣控制標(biāo)準(zhǔn)化四個方面實施,。
2.1,、結(jié)構(gòu)件拋丸長度等級劃分。
為實現(xiàn)結(jié)構(gòu)件精準(zhǔn)化拋丸,,現(xiàn)對結(jié)構(gòu)件長度進(jìn)行統(tǒng)計,,并按長度進(jìn)行等級劃分設(shè)計拋丸程序。
通過對數(shù)據(jù)分析可看出,,結(jié)構(gòu)件長度尺寸范圍為3.14m-6.64m,,其3-4m長度段內(nèi)工件類型共8種,4-5m長度段內(nèi)工件類型共11種,,5-6m長度段內(nèi)工件類型共1種,,6-7m 長度段內(nèi)工件類型共4種,故將結(jié)構(gòu)件尺寸劃分為3m,、5m,、7m三個長度級別。
2.2,、拋丸程序優(yōu)化,。
原拋丸程序邏輯:點擊拋丸機(jī)自動啟動按鈕,分離器,、提升機(jī),、橫向螺旋,、縱向螺旋、收丸螺旋,、皮帶輸送機(jī),、拋丸電機(jī)依次啟動。
優(yōu)化后拋丸程序邏輯:
(1)點擊拋丸機(jī)自動啟動按鈕,,分離器,、提升機(jī)、橫向螺旋,、縱向螺旋,、收丸螺旋、皮帶輸送機(jī)依次啟動,;
(2)拋丸機(jī) PLC 檢測前封閉室大門關(guān)閉信號后(輸送線控制柜傳遞至拋丸機(jī) PLC),,依次啟動拋丸電機(jī);
(3)拋丸機(jī) PLC 檢測后封閉室行程開關(guān)關(guān)閉信號后(輸送線控制柜傳遞至拋丸機(jī) PLC),,依次停止拋丸電機(jī)。
2.2.2,、拋丸程序優(yōu)化,。
2.2.2.1、拋丸區(qū)間優(yōu)化,。
針對拋丸室內(nèi)前后等待區(qū)位置進(jìn)行優(yōu)化,,原 7 米級前后等待區(qū)間不變,5 米級,、3 米級前后等待區(qū)間分別向拋丸區(qū)間方向移 1 米及 2 米,,從而達(dá)到消除空拋區(qū)間的目的。
2.2.2.2,、拋丸區(qū)間程序優(yōu)化,。
前封閉室大門關(guān)閉信號替代:
(1)由前封閉室上方新增加的三組行程開關(guān)信號來代替前封閉室大門關(guān)閉信號;由后封閉室上方新增加的三組行程開關(guān)信號來代替原行程開關(guān)信號,;
(2)由控制箱內(nèi) PLC 輸出信號激活相應(yīng)新增加的六組行程開關(guān),;
(3)依據(jù)操作人員選擇,拋丸機(jī) PLC 檢測不同行程開關(guān)進(jìn)行判斷輸出,。
拋丸程序優(yōu)化后,,在上件工位增加選擇控制箱來選擇控制信號,從而實現(xiàn)不同長度工件的選擇性拋丸作業(yè),。
2.3 拋丸系統(tǒng)現(xiàn)場改造及效果確認(rèn),。
2.3.1、控制箱改進(jìn)
由于原有控制箱僅具備單一程序選擇功能,,故需要在上件工位增加一個長度選擇控制箱,,實現(xiàn) 7m,、5m、3m三個級別拋丸程序的選擇,。
改進(jìn)前,,工件拋丸時需同時按下上升和放車兩個按鈕;改進(jìn)后,,操作人員根據(jù)工件長度選擇 3m,、5m、7m 按鈕,,控制箱內(nèi) PLC 輸出相應(yīng)信號接通原控制箱內(nèi)上升,、放車按鈕,工件放行進(jìn)入拋丸室,。
2.3.2,、行程開關(guān)布線改進(jìn)。
通過在拋丸室頂端自行小車行進(jìn)軌道上增加兩組行程開關(guān),,配合原有一組行程,,將拋丸區(qū)間分為 7m、5m,、3m三個長度等級,。
通過測量拋丸室體內(nèi)中心拋丸區(qū)與懸掛工件的距離,確定3個長度等級拋丸區(qū)間位置,,進(jìn)而確定行程開關(guān)固定位置,。行程開關(guān)安裝時,使用行程開關(guān)安裝支架固定至自行小車軌道上沿,,使用 2根3芯電纜線分別串聯(lián)前后 6 只行程開關(guān),,原前后行程開關(guān)接線連接至上件拋丸控制箱。
2.3.3 拋丸效果確認(rèn),。
在拋丸系統(tǒng)現(xiàn)場改制完成后,,通過對不同長度級別的結(jié)構(gòu)件進(jìn)行拋丸試驗,確定長度等級劃分和拋丸程序優(yōu)化后能夠滿足質(zhì)量要求,。
2.4,、拋丸控制箱標(biāo)準(zhǔn)化。
針對拋丸控制箱制定使用規(guī)范,,根據(jù)工件長度等級選擇長度選擇按鈕,,實現(xiàn)結(jié)構(gòu)件精準(zhǔn)化拋丸。
3.總結(jié),。
經(jīng)過現(xiàn)場電量消耗及產(chǎn)量統(tǒng)計計算,,改進(jìn)前后平均單掛拋丸電能分別為43度、34.4度,,單掛節(jié)約電能8.6度,,改進(jìn)前后單掛平均丸料消耗分別為14kg,、8.9kg,單掛節(jié)約丸料5.1kg,。單掛節(jié)約電能25%,,節(jié)約丸粒消耗36%,使得拋丸機(jī)能源利用率達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平,。
以半年生產(chǎn)量為1982掛計算,,每半年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為:經(jīng)濟(jì)效益=節(jié)約能耗費用+節(jié)約丸料成本= 生產(chǎn)總掛數(shù)×單掛節(jié)約費用=1982掛×8.6度/掛×0.96元/度+生產(chǎn)總掛數(shù)×單掛節(jié)約費用=1982掛×5.1kg/掛×5.02元/kg=6.71萬元。
通過結(jié)構(gòu)件精準(zhǔn)化拋丸的實施,,有效降低了生產(chǎn)線的能源消耗和丸粒消耗,,減少了拋丸粉塵的排放。
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